節約能源 製造業

鋼鐵廠建置空壓監控系統專案

發布日期: 2024.05.06

現況分析

1.該廠設置有800 hp離心式空壓機5台,置於同一機房內供應全廠用氣,常態啟動3台,依照性能檢測數據整理得運轉電流範圍約52A~64A,運轉功率約為680~830 hp,空壓機採用定壓控制,藉著進氣導葉(Intake Guide Vane)及排放閥(Blow Off Valve)調節出氣量、維持管線壓力並避免空壓機激變(Surge),現場壓力需求設定為85.3psig (≒6kg/cm2),實測空壓機出口幹管壓力範圍85~90psig。 2.正常生產的情況下運轉3台離心式空壓機,其中有1台離心式空壓機有BOV作動情況發生(運轉電流陡降至53.8A,使BOV作動排氣)

◆ 改善情形

1.建構空壓監控系統:整合現有空壓機組,依現場實際用氣量及壓力需求而調整空壓機的開、關機台數,減少空壓機卸載及容調耗電量,提升壓縮空氣的系統運轉效率,做最經濟調度之運轉模式,發揮最佳之節能效果。另外,針對空壓系統供應端用氣量做有效管理,除了可蒐集各空壓機詳細的運轉資料,建立資料庫,瞭解工廠現場實際用氣量外,也可估算全廠洩漏量,即時安排全廠停機檢漏,適時減少能源使用浪費,還可以藉由遠端監控空壓機運轉狀況,整合空壓系統、確保供氣的穩定性。 2.更換離心式空壓機控制器:更換現有五台離心式空壓機控制器,除可擴大空壓機的調節範圍,並可依進氣條件而修改激變線,不僅確保離心式空壓機的運轉安全,同時也可將運轉電流的下限降低5~15%,減少空壓機在部分負載下排放的能源損耗,在多台並聯運轉之空壓系統,平均控制各空壓機的負載比例,降低空壓機的運轉電流及排放損耗。

◆ 改善成果

改善完成後,經第三公證單位實測系統效率由0.1273 kWh/ M3提升至0.1172 kWh/ M3,全廠洩漏量由54.8CMM降低至19.8CMM, 貴廠之實際節能減碳潛力為節省用電3,689,570 kWh/年,節能量相當於916.7公秉油當量/年、溫室氣體新增減量為2,298.6公噸CO2e/年,並可為 貴廠節省電費/能源費用約737.9萬元/年。